投球暂堵酸化技术在濮城油田沙二下1-8油藏的应用及效果

投球暂堵酸化技术在濮城油田沙二下1-8油藏的应用及效果

谭新民(中石化中原油田分公司采油二厂河南濮阳457001)

中图分类号:TE3文献标识码:A

摘要:文章介绍了投球暂堵酸化技术的基本原理、选井原则以及施工步骤。通过在濮城油田沙二下1-8油藏的现场应用和效果评价,该技术能有效暂堵高吸水层,使酸液充分处理低渗层,提高低渗层的酸化效果,达到改善剖面的目的,该技术具有较好的推广应用价值。

关键词:暂堵酸化基本原理效果评价濮城油田

一、前言

油田沙二下1-8油藏平均孔隙度在18%--26%之间,平均空气渗透率50-200×10-3μm2,渗透率变异系数0.803—0.87,是一个典型的多油层、非均质油藏。在经历了二十多年的长期注水开发后,层间矛盾尤为突出,油层出力极为不均。

1999年以来的吸水剖面,吸水层厚度占,其中相对吸水>30%的强吸水层厚度仅占,而吸水量却占,存在较大差异,充分反映了层间出力不均匀。为了解决这一问题,根据油藏特点使用了既能封堵高吸水层,又能启动低渗层的暂堵酸化技术,现场应用取得了较好的效果。

二、投球暂堵酸化的机理

在油套环空内灌满清水,再将一定尺寸(大于炮眼直径)和密度(介于清水和注入水密度之间)的暂堵球用水泥车沿油管用清水注入水井。在动态水流作用下,暂堵球将会选择性地流向强吸水层,继而紧贴与套管射孔炮眼的内侧,在压差作用下,暂堵球贴实在套管炮眼上堵塞水流,从而使强吸水层被封堵,在注入酸液时得到有效保护,酸液反应后,暂堵球会随着反排液排出井筒。

三、选井原则与施工步骤

(一)选井原则

选井是决定投球酸化效果好坏的关键。在现场应用的基础上,选井时应遵循下列条件:

吸水剖面不均,吸水差异大,强吸水层相对吸水量≥50%;

2.油水井连通性好,注采对应明显;

3.注水井油层数据齐全,井史资料,尤其射孔资料齐全;

4.井况好、无管外外窜或层间窜流现象;

5.井口配置齐全,油套无严重腐蚀、穿孔等。

(二)施工步骤

为了保证施工效果,在施工时一般要遵循以下步骤:

1.正洗井,确保井筒干净无污物;

2.关闭井口注水阀门和站内阀门;

3.连接反注管线、试压25Mpa,不刺不漏为合格;

4.反注清水,充满油套环空;

5.连接正注管线(预置暂堵球),试压25Mpa,不刺不漏为合格;

6.正注清水(体积小于油管体积的1-2m3);

7.按要求依次注入前置液、隔离液、主体酸、后置酸;

8.注清水将井筒中的酸挤入地层,并关井反应4小时;

9.反排酸,待全部反排后,转正常注水。

四、实施情况及效果评价

2002年在濮城油田沙二下1-8油藏共实施投球暂堵酸化14口,处理地层厚度370.3m/161层,投放酸量758m3,平均单井用量54.5m3,平均每米用酸2m3。其酸化效果主要表现如下。

(一)注水压力下降,日注水量上升

根据实施的14口井统计,施工前平均注水压力25.7MPa,实施后平均注水压力13.7MPa,平均单井下降12.0Mpa;有效率100%,酸化前单井日注63.8m3,酸化后单井日注114m3,单井日增注50.2m3。截止到年底,累计增加有效注水22.56×104m3。

(二)吸水剖面得到明显改善

据可对比的8口井剖面统计:射开厚度246.6m/101层,酸化前吸水厚度80.5m/35层,吸水厚度百分数32.6%,吸水层数百分数34.6%,酸化后吸水厚度166.2m/68层,吸水厚度百分数67.4%,吸水层数百分数67.3%。启动新层85.7m/33层,原有吸水层强度得到控制,取得了较好的效果,达到了暂堵酸化的目的。

(三)对应油井见到了增油效果

14口水井对应油井42口,目前有27口见效,油井见效率64.3%。见效前日产液1164t,日产油104.3t,综合含水91%;见效后日产液1317.6t,日产油149.3t,综合含水88.67%;前后对比日增液153.6t,日产油45t,综合含水下降2.4%,年累增油3531t。

五、认识和结论

(一)暂堵酸化延缓了反应速度,溶蚀力强,可以在深部处理油层堵塞,对油层伤害小。

(二)暂堵球能够有效暂堵高吸水层,使酸液充分处理低渗层,提高低渗层的酸化效果。

(三)投球暂堵酸化工艺能够达到启动低渗层、改善注水状况、调整剖面的目的,与笼统酸化对比,提高了酸化效果。

(四)投球暂堵工艺成功率高,提高了酸化效果,成本低,工艺简单,是一项值得推广的工艺。

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