某电厂3号循环流化床锅炉高温再热器爆管原因分析

某电厂3号循环流化床锅炉高温再热器爆管原因分析

1.华电国际电力股份有限公司技术服务分公司山东济南250014

2.中国电建集团山东电力建设第一工程公司山东济南250014

摘要:本文针对某电厂3号锅炉高温再热器爆管问题,进行了宏观检查、部件结构及受力状态分析,最终确定高温再热器爆管的主要原因是高温再热器存在弯曲变形,鳍片末端存在较大应力,致使高温再热器鳍片自末端产生纵向裂纹;高温再热器鳍片厚度(6mm)大于管壁厚度(5mm),导致鳍片强度大于管壁强度,鳍片纵向裂纹发展到一定程度后,裂向强度相对薄弱的高温再热器管壁,在管壁处产生裂纹,致使高温再热器管首先发生泄漏。

关键词:应力拉裂、高温再热器、原因分析

1.概述

某电厂3炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造,为自然循环,单汽包、一次中间再热超高压循环流化床锅炉。高温再热器由6片屏式再热器组成,与二级过热器相间布置。2009年9月大修将3号炉炉内高温再热器原TP304H材质更换为TP347H,规格保持φ57×5mm不变,鳍片材质1Cr18Ni9Ti,规格13×6mm。二级过热器由8片屏式过热器组成,其中第2屏上部2段为12Cr1MoVG材质,下部1段为T91材质,规格φ51×5.5mm;第3屏全部为12Cr1MoVG材质,规格φ51×5.5mm。2019年8月1日14:59,3号炉负荷87MW,主汽流量291t/h。运行人员监盘发现炉膛负压由76Pa突升至524Pa,排烟温度由137℃持续上涨。就地检查发现A室第二屏高温再热器有泄漏声,判断炉内高温再热器泄漏。

2.宏观检查

停炉冷却后,宏观检查,发现泄漏区域位于高温再热器和二级过热器管屏标高32米处,其中高温再热器第2屏后数第1~4根和二级过热器第2屏后数第1根管泄漏(见附图),高再第2屏5~11根、二过第2屏2~3根以及二过第3屏1~5根减薄,高温再热器第2屏后数第1根管弯曲变形出列,鳍片纵向撕裂约0.8米,扩大检查后发现高温再热器第3屏后数第1与第2根管间原鳍片末端存在裂纹。

3.原因分析

查阅检修台账,自2014年2月4日第2屏高再鳍片末端焊缝开裂导致泄漏后,3号炉共经历1次大修、3次小修和8次调停。2017年12月后历次检修均对高再鳍片末端焊缝进行着色探伤,并将高再鳍片末端焊缝着色检查列入防磨防爆检查任务表。2019年4月检修中发现高再第5屏后数第11、13根鳍片末端存在横向裂纹,将鳍片横向裂纹打磨后,重新开止裂孔,其它未见横向裂纹。

分析认为,高温再热器第2屏后数第2根管鳍片裂纹裂至管壁是第一泄漏点(见附图),该处泄漏后吹损第1根管,进而吹损第2屏二级过热器,二级过热器泄漏后,吹损高温再热器第2屏。

高温再热器管屏材质TP347H线膨胀系数远高于水冷壁材质20G,且高再管壁温度也远高于水冷壁。因此在热态下,高再管屏需相对向上膨胀(相对膨胀量约108mm)。管屏向上膨胀时在穿顶棚等位置受到阻力,影响了膨胀。同时高温下347H材料屈服强度很低,管子垂直方向长度较长,管子刚度不足以支撑管屏完全沿垂直方向向上膨胀。导致管屏出现弯曲。

管屏呈L型布置,29根管子长度有差异,蒸汽阻力不同,各管蒸汽流量不能与炉内热负荷相匹配,导致同一屏管排中不同管子间壁温相差较大,出现膨胀不均。第二屏高温再热器存在弯曲变形,鳍片末端存在较大应力,致使高再鳍片自末端产生纵向裂纹。

高再鳍片厚度(6mm)大于管壁厚度(5mm),导致鳍片强度大于管壁强度,鳍片纵向裂纹发展到一定程度后,裂向强度相对薄弱的高再管壁,在管壁处产生裂纹,致使高再第二根管首先发生泄漏。

4.暴露问题

1、未能准确分析高温再热器鳍片与管子强度影响因素:原设计中鳍片厚度大于管壁厚度,鳍片强度高于管壁强度,致使鳍片纵向开裂至一定程度裂纹向薄弱的管壁侧扩展。

2、未能正确分析高温再热器弯曲变形原因,将材质由TP304H改造为TP347H不能真正解决管屏弯曲问题,致使弯曲导致的鳍片末端局部应力集中导致裂纹风险长期存在。

5.处理与防范措施

1、对高温再热器和二级过热器管吹损减薄超标和泄漏管段全部更换。割管、换管焊接工作严格按照焊接工艺要求执行。

2、现场鳍片末端进行渗透探伤全面检查。存在裂纹的部位,进行彻底打磨清除裂纹,并向上割开150mm后重新打6mm止裂孔;需焊补的,按照焊接工艺执行;裂纹严重的进行更换。

3、对3号炉高温再热器进行改造,并结合3号炉高温再热器改造,将鳍片厚度降低至管壁厚度以下1.5~2mm。

4、高温再热器(6屏)外圈1-3根管敷设可塑料,宽度至第3根管中段,高度自浇注料起向上2米。

5、严格执行规程中机组启停控制措施,避免加剧管屏局部应力集中。

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