膜法除硝工艺的应用姜海龙

膜法除硝工艺的应用姜海龙

航锦科技股份有限公司辽宁葫芦岛

摘要:着重介绍了航锦科技股份有限公司膜法除硝装置的原理、流程及对运行过程中出现的问题采取的相应措施。并对钡法和膜法除硝工艺进行了经济比较。

关键词:盐水精制;硫酸根;膜法;淡盐水

0引言

航锦科技股份有限公司(后面简称“航锦科技”)是一家以烧碱为主要产品的化工企业。采用BaCl2除去盐水系统内的中的SO42-离子。BaCl2不仅有毒有害、同时费用高,造成环境污染等问题。于是2012年公司引进了纳滤膜法脱除硫酸根技术。进过连续1年时间的运行,验证了工艺具安全环保、操作简单方便,同时降低劳动强度,节省人力等优点。不仅给公司带来了经济效益,更重要的是改善的员工的工作环境。于是2013年公司再次扩建了二期纳滤膜法脱硝装置。

1、BaCl2除SO42-离子

1.1BaCl2除SO42-离子工艺原理

原理:投加氯化钡,通过化学的方法将硫酸根以硫酸钡的形式除去。

反应方程式:

1.2BaCl2除SO42-离子工艺的优缺点

优点:设备投资少,流程短,沉淀效果好。

缺点:氯化钡具有毒性,应为当人食用0.8g就会死亡。所以操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,在配制氯化钡溶液的过程中,员工们虽有工作服、口罩、手套等隔离措施。

氯化钡对环境的影响也不容忽视,在生产中,一些洒落在外面的氯化钡固体或溶液,会随着污水排放进入河流,从而造成河水污染。同时氯化钡的包装必须统一处理,间接增加生产环节和成本。

储存要求苛刻,必须储存于阴凉、通风的库房。并远离火种、热源,并与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放等。所以必须单独占用空地用于储存。

二次盐水中金属离子容易超标,影响离子膜寿命。

2、膜法脱硝工艺

2.1膜法脱硝工艺原理

纳滤膜表面孔的直径为0.5~1.0nm,并带有一定的电荷。根据道南效应,利用纳滤膜对各种离子的截流率的不同,达到将硫酸根离子与系统分离的目的。

2.2膜法脱硝工艺流程简述

预处理单元:脱氯淡盐水先经过亚硫酸钠混合器(M-0100),加入亚硫酸钠脱除游离氯后进入淡盐水缓冲罐V-0100,经盐水进料泵(P-0100A/B)送到盐酸混合器(M-0101),加盐酸调节pH。再经过亚硫酸钠混合器(M-0102),进一步脱除游离氯后进入盐水缓冲罐(V-0101),用盐水进料泵(P-0101A/B)将盐水经过渗透盐水换热器(E-0101)、循环水换热器(E-0102)冷却。

冷却后的脱氯淡盐水通过活性炭塔(V-0102)来进一步除去游离氯,确保进入膜装置的脱氯淡盐水中游离氯的含量对膜的伤害最小。出来的淡盐水通过粗过滤器(V-0101A/B/C)、保安过滤器(V-0103A/B)处理,防止破碎的活性炭及其它悬浮物进入膜处理单元,最后合格的淡盐水进入脱氯淡盐水储罐(V-0104)。

膜过滤单元:经过预处理的脱氯淡盐水由进料高压泵(P-0201)进入膜法脱除硫酸根装置(MDD-0201)。进在过滤单元内,盐水被分离为两股流体:渗透液和浓缩液。渗透液从每一级过滤组件中流出。从每个过滤组件中流出的渗透液汇入总管,通过电磁流量计后经换热器(E-0101)返回到化盐系统。浓缩液的一部分被回流到进料高压泵(P-0201)入口,以保持MDD过滤单元的流量在最佳范围内,另一部分浓缩盐水送出界区。

2.4膜法脱硝装置运行情况

膜法装置投入至今,为了确保膜的使用寿命,通过控制预处理盐水的pH值、游离氯等指标,确保膜的稳定运行。同时领导和员工们共同摸索尝试,完善工艺,使该装置更符合实际生产。

(1)预处理盐水的pH值控制

预处理盐水主要是通过加HCl溶液来调节。由于脱氯后淡盐水流量不稳定,HCl加入量波动较大,后来增加淡盐水缓冲罐V-0100后,解决了流量不稳定的问题,方便调节HCl的加入量。

(2)游离氯的控制

为了使游离氯对膜造成的伤害最低,车间通过三步除游离氯。

第一步:脱氯后淡盐水进入界区后,先通过亚纳混合器,控制ORP<200ppm;

第二步:加入HCl后很容易产生游离氯,所以在盐酸混合器后再加一个亚纳混合器,控制ORP<150ppm;

第三步:确保游离氯除净,冷却后的淡盐水通过炭塔,除去剩余的游离氯。

(3)设置pH、ORP值连锁

在活性炭塔(V-0102)后,由一个检测游离氯的ORP分析仪与一个检测pH值的分析仪联锁来进行控制进膜装置进料盐水指标,一旦指标超标,则连锁自动将盐水排到渗透液总管线,去配水罐化盐。

2.5膜法脱硝工艺的优缺点

优点:改善了员工的工作环境;降低了劳动强度;操作简单;避免了引入金属离子;除SO42-离子的效果好。

缺点:高压泵的噪音大;设备一次性投资大;保护过滤器拆卸频繁。

2.6膜法脱硝装置的改进

1、增加淡盐水缓冲罐V-0100

膜法脱硝装置运行前期,返回的脱氯淡盐水流量波动大,造成PH值和ORP值不易调节,经车间讨论后,增加1个V-0100淡盐水缓冲罐,解决了这一问题。

2、增加粗过滤器V-0101

碳塔内的碳粒长时间使用,会有部分粉碎,他们会堵塞保护过滤器,造成保护过滤器经常性的拆卸,增加了工作强度和降低滤芯的使用寿命,增加粗过滤器,可拦截住大部分的碎碳粒,减轻了保护过滤器的拆卸次数,降低劳动强度。

3、经济性对比

3.1钡法除硝运行费用

我公司第一期的膜法除硝装置设计能力对应12万t/a烧碱生产能力。若使用钡法除硝,折合工业氯化钡实际消耗约为2900吨/年。按氯化钡单价2800元/吨计算,氯化钡使用费用约为812万元/吨。加上设备折旧费约为10万元/吨,运行费用约2万元/吨,则所需成本为824万元/吨。

3.2膜法除硝年运行费用

我公司第一期配有两套膜脱硝装置,其处理能力为350kg/h(以100%硫酸钠计),增加电耗约285KW/h,时间8000小时/年,电价0.5元/度计算,电费增加约114万元,化学药品消耗费用为15万元/年,换膜及设备折旧费约150万元/年,合计运行成本约279万元/年。通过分析比较可知,尽管膜法除硝工艺的初期投资较大,但其较钡法除硝可为企业增效545万/年左右,运行第二年即可收回成本。

4、结语

通过上述对比和实际生产,可以看出膜法除硝工艺相比BaCl2除SO42-离子工艺,无污染;降低了劳动强度;操作简单;重要的是避免二次引入金属离子;除SO42-离子的效果好,而且节约成本。对现代氯碱工业发展有着重要的意义。

参考文献

[1].宋华福,薄振海,曲泽钊.膜法脱硝装置运行总结[J].氯碱工业,2010.

[2].郭占明.两种膜法除硝工艺的对比与经济分析[J],氯碱工业,2012.

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