浅谈水运工程扭王字块预制质量通病治理

浅谈水运工程扭王字块预制质量通病治理

山东港湾建设集团有限公司山东省日照市276800

摘要:扭王字块作为斜坡式防波堤和防护工程的护面层,具有波浪爬高低、消波性能好、块体结构稳固、不易损坏等优点,在水运防护工程中广为采用。文章主要介绍扭王字块常见质量通病,分析通病原因,提出治理措施,总结扭王字块预制经验,为扭王字块的预制形成一套切实可行施工理论及实用操作指导,为类似工程施工提供一定的技术指导。

关键词:扭王字块;质量通病;原因分析;治理措施

引言

日照港岚山港区南作业区西防波堤工程扭王字块投产以来,表观质量不尽如人意。例如:缺边掉角、砂斑、砂线、气泡和烂脚等表面缺陷。通过一段时间的观察、改善与摸索,有时克服一种缺陷,另一种缺陷又明显的暴露出来。因此寻找各种产生缺陷因素,进行试验、调试并采取相应治理方法,和生产中不断总结、提高操作规范、分析其产生的原因。来消除或改善上述表面缺陷,提高扭王字块的表观质量。而且得到业主的肯定。

1扭王字块预制质量通病

1.1缺边掉角

(1)拆模强度低,未达到5MPa的拆模强度就开始拆模。(2)由于原设计模板内角很小,模板内侧焊缝不平整。(3)脱模时千斤顶顶离模板与构件的距离太小,而用撬棍平移模板时,前倾的幅度过大,使内模角顶在上肢腋部使其破损。(4)堆存块体时不小心碰撞模板或其他物体,此时构件混凝土强度比较低,碰到哪里,哪里就被碰破损。

图1容易缺边掉角的地方

1.2砂斑砂线

构件的腰部和下肢顶面有较大面积的砂斑砂线,构件上部的中间和小斜面有时也有砂线。(见图2)(1)混凝土第一次振捣后泌水率较小,产生类似“假凝”的现象。构件体积缩小时,竖向较小,横向较大。加上止浆缝用的是高密度泡沫板,密封性能非常好,当混凝土收缩后,混凝土与模板之间就有个几乎真空的“负压腔”,为了达到压力平衡,就会将混凝土拌和物中流动性大的水吸出来,水又将混凝土表面尚未有强度的水泥颗粒冲洗掉,这样就形成了砂斑砂线。(2)振捣完毕后顶面会有一些泌水,如果不排掉而积聚在上方,就可能沿模板与混凝土之间的缝隙流下去,形成砂线。(3)负压是吸水的条件,而混凝土拌和物中的游离水太多,就给了吸水的机会。因此尽量减少混凝土中水的含量,也就会减少被吸水的可能。此外,混凝土拌和物中的气泡、空隙也容易集聚泌水,待有“负压”这个条件时,就有可能被吸出来。空隙越大,集聚的水越多,能够形成的砂斑砂线也就越严重。

2治理措施

2.1模板

针对模板出现的弊端,采取对每套模板增加2×4道斜力撑,提高模板刚度;对每套模板进行打磨除锈,提高模板光洁度;更换模板止浆条,保证浇筑不漏浆。改造后模板如图7所示。拆模程序不变,但加强拆模时的人工配合。拆模时,两侧保持均衡,避免对扭王字块形成扭矩,造成棱角破损。同时,注意拆模时间,拆模过早,扭王字块强度太低易破损;拆模过晚,拆模困难,易造成黏皮。经实际对比分析发现,时间控制在浇筑完毕16~20h后拆模(正常气温20℃),效果较好。

2.2缺边掉角治理方法

(1)、因为混凝土终凝(终凝约为5h)后早期强度增长最快,每小时强度增长约为0.3~0.5MPa。应充分利用早期强度,在正常气温下(20℃)应满足18h后才能拆模。若气温降低,应延长拆模时间。(2)用经济、合理的混凝土配合比施工时,应尽量提高混凝土强度,消除降低混凝土强度的因素。拌和楼后仓上料砂和各种规格石子混杂,不能确保配合比的配料准确,而且还存在石子里的石粉、小颗粒过多等不利因素。砂细度模量偏小时应及时调整砂率,坍落度不能太大。不能因以上原因加水使水灰比增大而降低混凝土强度。此外在气温较低的情况下,改用适宜的早期外加剂或延长拆模时间。(3)对于模内角偏小的地方加焊扁铁,作削角处理。打磨模内粗糙的地方,并定期清理模板内侧,使其光滑平整,减小粘着力和摩擦力。(4)脱模时用千斤顶尽量使模板顶离构件,打撬棍时幅度不能过大,不能使模板碰到构件。堆存时选用合适机械工具,绝不能碰撞构件。(5)应使用容易脱模,又不污染构件的脱模剂。

2.3砂斑砂线治理方法

(1)经分析“负压吸水”是形成砂斑砂线的主要原因,怎样消除负压,达到压力平衡是个关键。先是在模板上开孔,但不断有泌水流出来,被冲掉的水泥浆把孔堵塞,还是不能达到模板内外压力平衡。后来通过局部实验得出结论:凡松过螺丝的构件都不再有砂斑砂线。但这里要注意的是掌握好松螺丝的时间和松螺丝的度,也就是只能让空气通过,而不能让水泥浆流出来,不然又会形成新的砂斑砂线。(2)浇注完毕后,混凝土顶面的泌水要及时排除,或引流在一起排走。边缘不能有积水,否则就可能在上部出现砂线。(3)混凝土配合比尽量使用减水剂。坍落度应控制在便于施工的前提下尽可能小一点,振捣也要充分密实,不要给负压提供吸水的机会。

2.4气泡治理方法

(1)混凝土拌和物的坍落度不能太小,太小时混凝土粘稠,不利于气泡的逸出。目前石子里(尤其是16~31.5mm石)石粉含量太大,也会增加混凝土拌和物的粘稠性。砂偏细,细小颗粒多,因此应控制石粉含量,砂细度模量较小时要调整。砂率混凝土拌和物的坍落度控制在3~5cm为宜。(2)根据构件高度(3t:h=1.58m7t:h=2.23m12t:h=2.51m)和形状,分三~五层浇注,(见图4)保证每层厚度不超过50cm。尤其浇注下肢和中肢斜面部分时,分层太厚,积聚在斜面的气泡很不容易振出来。(3)充分振捣,换用准75振捣棒。(4)尽量不用油性脱模剂。如用油性脱模剂也要经过稀释,不然油涂得太厚,振捣时就会形成一个个小油泡残存在混凝土表面。

结语

虽然在本工程中扭王字块的表观质量得到了极大的改善,但影响扭王字块的因素还有很多,例如冬季施工时,低温对扭王字块预制质量的影响。因此,此文为扭王字块预制解决质量通病提供参考,为类似工程扭王字块的预制提供借鉴。总之,希望通过此文,对解决扭王字块质量通病有所帮助。

参考文献:

[1]JTS202-2-2011,水运工程混凝土质量控制标准[S]

[2]JTS257-2008,水运工程质量检验标准[S]

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